污水處理各工藝的去除率問題總結與歸納
1.水解+生物膜接觸氧化法處理制藥廢水,污泥培養了一個月了,進水出水COD基本一樣。今天特地做了SV30,污泥量還行,沉降很快,上清液清澈,鏡檢有累枝蟲,污泥應該沒死、沒中毒啊!百思不得其解!!最近水中KF含量高,COD變化不大可能是什么原因呢?(負荷大?溫度低?曝氣?)
回答:
(1)初期,你的廢水是制藥廢水,所以污泥需要有個適應過程,只要污泥或生物膜能夠長起來,處理效率會提高的。
(2)另外你所說的污泥要排除是無機物流入系統過多導致的污泥,如此則有效成分低,沉降快,處理效率低。 總之,只要廢水的污泥需要適當適應馴化的,培菌時間會比一般的城市污水污泥培養時間要長的。
2.針對溶解性有機物,應采取什么措施,能有效降低COD?
回答:
工藝上可以可以使用水解酸化、生物膜法等進行前期降解,而后再通過傳統活性污泥法進行最終處理為好。
3.生產磷酸三(丁氧基乙基)酯產生的廢水,現在已經能夠用絮凝的辦法把廢水處理的特別清澈,只是COD指標太高了10000mg/L以上,還用什么能降低COD呢,排放廢水的指標有機物質不能太高了,怎么辦呢?
回答:
1、看看B/C比,確認一下可生化性,生化性高于0.3的話,生物接觸氧化池+傳統活性污泥法工藝可以使用。
2、如果生化性不佳,追加水解酸化段。 水量不高的話,如每天就幾噸的話,委托專業單位外運處理也可。
4.最近接到一個工程,是一個植物油廠排放的含油廢水,只不過這個廢水排入到附近水池里,而且呈白色,估計已經乳化掉了,現在就是要求將這些廢水進行處理,并不一定要求將COD處理達標,只要能夠稍微降低,并且保證處理后廢水清澈就可以。該如何做? 另外,我想請教破乳的方法?
回答:
可以先破乳,在混凝沉淀。購買氯化鈣進行破乳,具體投加量你通過簡單試驗決定即可。通過混凝沉淀后,出水清澈應該問題不大。
5.厭氧段和缺氧段如何提高處理效果?
回答:
提高厭氧段和缺氧段的處理效果,主要是停留時間、ph值、溫度等方面的控制得到,保證微生物對有機物的有效處理。比如,進水PH異常的,就要設法調整下,可以酸堿調整、也可以水量調整。
6.調試一個印染廢水廠。他們工藝流程是絮凝,沉淀,厭氧,接觸氧化,二沉,出水。他們前面物化段處理效果不錯,厭氧池可能效果不理想,接觸氧化池填料已飽和,處理效果不好。但廠家不想更換填料,有沒有什么辦法能提高處理效率的?
回答:
處理效果不好不一定就是問題在接觸氧化池上,因為你的印染廢水可能比較難降解。為了提高處理效率,還是要提高厭氧池的效果,以便提高接觸氧化池的處理效率。
7.處理皂素廢水,先遇到問題如下,用石灰最大脫硫效率也只能到50%,去除50%以后硫酸根含量還有五六千,硫酸根高了之后,一是影響厭氧效果,二是后面硫酸鈣沉積嚴重,有什么辦法解決沒有。COD12000~20000mg/L,pH3~4,SO42- 8000~10000mg/L,綜合廢水具有可生化性差、污染負荷高、SO42-含量高、色度較高的特點,且含有水溶性皂苷、單寧類、果膠等對微生物有毒害作用的物質,屬高濃度難降解有機廢水。有何解決辦法沒有,現想到加鋁鹽,成鋁鹽的復鹽沉淀,但還在測試階段,可以嗎?
回答:
1、這樣應該是你原水硫酸根太多所致吧。沉淀嚴重,主要是硫酸鈣沉淀比較松散所致。可以投加些絮凝劑輔助沉淀。
2、此類廢水不知道每天處理量多少?一般水量不大可以考慮委托外部專業單位處理,那么處理成本有優勢。工藝上,這樣的廢水達標排放還是有難度的,可以引入生活污水,且水量合適的話,則配合處理起來可以使系統穩定,否則,比較困難了。
8.我們都知道在池容不變的情況下提高污泥濃度可以增強COD、N、P的去除效果,但是怎么判斷池子容積不夠用了,需要擴建。
回答:
主要看MLSS是否合理以及去除率和供氧情況。
1、MLSS一般不高于4000mg/l,高了的話沉降、供氧會有問題。
2、去除率,自然看是否可以滿足出水合格的要求。
3、供氧的話,如果MLSS太高的話,則供氧會跟不上,很多時候可能會小于1.0mg/l。
9.同一系統,進水污染物總量相同,反應時間相同,一種水量大污染物濃度低,一種水量小污染物濃度高,這兩種情況處理效果相同嗎?
回答:
水量不同,停留時間就很難做到相同,所以,如果條件相同,要看系統平時的運行狀態是接近高負荷運行還是低負荷,如果不統一,就會有沖擊發生。
10.目前調試一股電鍍廢水,鍍種主要是銅鍍錫、銅鍍鋅、銅鍍銀,沒有鎳,沒有焦銅。使用工藝是氰系二級破氰,鉻系還原,然后綜合使用化混處理。現在我遇到情況是,綜合池廢水TCU濃度高達35PPM以上,出水TCU在1-2PPM,去除率已經達到94%~97%左右但是仍然不達標(TCU<0.5達標),化混處理時經過很多小試是把PH調整到9.0左右來使之沉淀。但是TCU實在降不下來了,求指教有什么方法嗎?經檢測發現隔油池跟鉻系池TCU濃度非常高,都超過40了,這2股廢水處理完都是流向綜合調節池的。
回答:
氧。當然,能夠降低污泥濃度也可。
13.影響COD去除率的因素都有哪些,去除率已不低了,可否嘗試將處理出水回用來稀釋原水,一般稀釋后再處理會有所好轉。11. 1,二次沉出水水質:COD600mg/L BOD 90mg/L 這兩個都是個大概值 2,三沉淀出水水質:COD350mg/l BOD55mg/L 這兩個也是個大概值 問題: 1,二次沉和三沉之間有個芬頓工藝,現在需要將膜生物反應器工藝加到這工藝段上去,應該加到什么地方去? 2,芬頓出水是否含有雙氧水的鑒定方法?如果雙氧水過量,而出水要進入生化段怎么去除雙氧水的影響?
回答:
講究去除效果的話,膜生物反應器可以放在三沉后段,雙氧水使用量在芬頓中的量經過三沉后一般還不會影響到你的膜系統。
12.前段時間脫泥機故障,導致系統內活性污泥濃度升至九千多,氨氮進水36,出水30,高濃度的情況下怎么降低氨氮?提高去除率?
回答:
高濃度后會出現供氧不足,導致氨氮去除率降低,你可看看是否可以提升溶解
回答:
大概3個因素影響吧。
1、進水水質決定去除率,一般難降解的工業廢水比生活污水去除率低。
2、處理設施設計與現狀是否匹配的問題,比如水力負荷過高等問題。
3、系統運行操作是否得到的問題,比如污泥濃度控制過高,曝氣過度,營養劑缺乏等。
14. 公司采用EGSB+CASS工藝處理酒精廢水,EGSB的出水COD:1200mg/L VFA:90mg/L 氨氮:500mg/L PH值7.8 經過吹脫塔降溫后直接進入CASS池,CASS池共有4個池總容積7000M3,每天處理約2000M3(每天排3池水)。CASS出水PH值僅在5.5——6.0之間。偶爾會達到6.3左右,現在每天都投加石灰但是出水仍然沒有多大變化。SV30在40—50%,MLSS在5000——7000mg/L。DO在5—6mg/L。 問題請教: 氨氮波動比較大,在5——85mg/L之間波動,其中3#、4#比較穩定,一般在5—40mg/L,1#/2#波動大這兩天維持在50——80mg/L間。請問如何調整現在的狀態能保持出水氨氮穩定?另外,厭氧出水如此高的氨氮是不是正常?如何才能中進入CASS前去除一部分氨氮呢?我們的廢水是純小麥酒精廢水,SS很難提取,較大部分進入厭氧罐了。 補充說明: COD的去除率在85%左右,出水僅200mg/L左右,氨氮波動小時去除率一般維持95%左右,我們執行的是污水排入城市下水道水質標準COD:500mg/L 氨氮:35mg/L。
回答:
你所說的EDSB后出水氨氮500,經過吹脫塔后,再進入CASS池前氨氮降到多少呢? 感覺氨氮去除率90%的話也是不低了。 另外,你的PH太低了,所以,如果進一步提升PH值到7以上的話,我想可以進一步提高氨氮去除率的。
15.現在遇到一種含有聚丙烯酰胺的高粘度污水,準備用生物法處理。用生物法處理污水要求粘度的上限是多少?如果粘度太高不適合用生物法處理,有沒有什么方法能降低粘度?
回答:
這個廢水如果你有藥品的話,可以測一下BOD5,看看其可生化性。另外,年度大的話,可以如下對策:
1、引入其他廢水一起處理,進行稀釋。
2、設計時考慮多回流,一樣可以起到稀釋作用的。
3、至于粘度,我想不影響曝氣的話,問題不大,也可以通過不同粘度的廢水進行BOD5檢測,看看那個粘度或濃度時去除率最高。
16.CASS工藝處理生活污水,最近氨氮異常高,在60ppm,cod在250-320之間(設計進水氨氮為30,COD320),出水氨氮一直降不下來,曝氣2h的池子出水氨氮在30-40(正常運行為4h周期,進水曝氣2h,沉淀1h,排水1h),為了提高氨氮去除率,把幾個池子延長曝氣3個周期再排水,即曝氣時間為6h。但是出水氨氮基本穩定在10-13之間就降不下去了,這是怎么回事呢,根據資料,常規的影響因素有,溫度:目前12的左右;PH:目前池子為6.8-7.2左右;泥齡都很長,超過了30以上,應該有50;進水碳源比例不足,出水最近幾天COD已經超標在70-100。 請問:怎么提高氨氮的去除率呢?曝氣幾個周期為啥COD還高(化驗數據應該基本準確)? 在冬季我鏡檢微生物,生化池內的微生物一直都不理想,有少量鐘蟲和累枝蟲,但是個體小,不活躍。我取池壁的污泥鏡檢反而有大量累枝蟲,很多。今天我鏡檢其中幾個池子有一個池子有大量累枝蟲、線蟲、輪蟲;有一個只有線蟲。為啥池子的污泥鏡檢差,池壁又好,怎么理解?
回答:
1、PH看看是否可以再調高些,盡量不要低于7;沉淀初期和排水末期的氨氮請檢測下,如果后期的數據高,說明要縮短沉淀和排水時間。
2、曝氣過度所致。池壁為菌膠團,不容易受曝氣影響。
17.在調試一個液晶顯示屏的工業廢水處理廠,之前運行還比較正常,現在出現了污泥沉降性能變得很差的現象,二沉池水量稍微大一點,馬上就有大量污泥從出水跑走,進入后續的高效沉淀池加藥沉淀后(PAM和PAC),污泥排入濃縮池,由于脫水機處理量小于物化污泥產生量,經常會有大量物化污泥進入生化池,使得污泥沉降性能一直得不到改善。具體運行參數如下:處理水量約為20000m3/d,進水氨氮在30以上,TN在40~50,COD為200左右,BOD/COD值約為0.45,TP值不穩定,在0.5~2之間,生化池MLSS之前控制在2200左右,因為物化污泥進入后激增到3000以上,SV為50左右,目前已經將污泥濃度控制到1700左右,SV為45左右,DO控制在3-5mg/l,運行至今今一個多月,污泥沉降性能依然不見改善,出水指標除了氨氮和TN幾乎沒有什么處理效果外,其他各項常規指標都正常,COD出水35左右,有什么建議嗎?
回答:
沉降比45的話,還不至于二沉池飄泥那么嚴重。是否你的進水量已超過設計值,也或者沉淀池有短流。